一、问题:碟片离心机待别离介质进人离心机后不别离,直接由固相出口排出,轻相出口无液体排出。
原因:
装在滑动括塞固体颗粒出口的密封垫片变形,阻止了滑动活塞的关闭,从而使介质进人离心机后直接被甩出。该垫片在活塞的环槽中设备。由于加工误差直径偏大时,在环槽内设备后上部固定而下部有外凸的趋势,离心机在工作过程中.内部温度较高,更加剧了垫片外凸的可能,一起该垫片在活塞上、下滑动时遭到冲击力效果。因此.工作一段时刻后,垫片容易疲惫分层.分层后卡住滑动活塞致使固体颗粒排放121不能关闭,使别离介质由此直接排出。
处理方法:
严格控制该垫片的尺寸,使备件直径尺寸比设备环槽尺寸小0.3~0.5ram。一起更换新件后,让离心机空转3h,使离心机内部升温至90℃左右,然后通^操作水让滑动活塞闭合2~3次,使垫片设备后受力均匀,防止在工作过程中同类事故的发生。
二、问题:碟片离心机固体颗粒出口不排料,介质直接由轻液出121排出。
原因:
①当离心机与电机离合器冲突瓦片有油或磨损时,离心机达不到额外转速,使转鼓内操作水发生的离心力减小,不能使滑动活塞向下移动而打开固体颗粒排放121。
②操作水压力太低,使滑动活塞不能向下移动。
③滑动活塞闭合室太脏,致使操作水进人活塞后离心力打开滑动活塞的分力太小,从而使滑动活塞不能打开,也会使介质直接由轻液出口排出。
处理方法:
①经过观察转速指示器进行确认,若达不到额外转速则进行离合查看;
②水压低可经过操作水减压阀进行调理,若调理后仍过低.可查看操作水管路减压器、过滤器是否阻塞,若阻塞,应进行清洗;
③清洗滑动活塞闭合室。
三、问题:碟片离心机该振荡值过高或振荡联锁跳车。
原因:
在生产过程中,租己二胺中氢氧化钠含量偏高时.在滑动活塞还投有打开时.固体氢氧化钠已填满整个空间,时刻稍长时十分硬的固体颗粒稠集在转筒内部.在排料时,固体不能全部排出,致使固体不均匀沉积在转筒上,使离心机偏离了平衡状况,引起离心机的高振荡或联锁跳车。
处理方法:
①有必要依据物料情况定期进行离心机清洗,及时清除离心机转鼓内粘结的残存物料。其次,经过观察物料进、出口视镜的污浊情况和对物料的定量分析,调理排料时刻的设定,使离心机达到zui佳的固体颗粒排放时刻。
②检验原因。离心机转鼓设备在立式挠性轴上,立式挠性轴由装有绷簧(弹性设备)的上轴承座和装有摆动轴承和绷簧的下轴承座固定,绷簧的预压情况对整个体系的弹性有影响。采用相同刚度的绷簧以相同的预紧力进行设备,才干减少振荡。因此要定期对该组绷簧预紧力进行查看,发现单个绷簧有标题时,有必要全组更换。
③频繁开停车加剧了下部传动蜗轮、蜗杆的磨损,使之合作间隙过大会形成振值过高。因此,有必要尽可能降低开停车产次数,保持该离心机的长周期平稳运行。
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